特大吊装事故案例分析.doc

投稿: 浮生若梦 更新: 2021-07-16 浏览: 3次
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特大吊装事故案例分析 ,本文详细分析了安装600 t起重量、跨度为170 m的巨型龙门起重机主梁过程中发生倒塌的事故原因,希望对大家有所帮助。

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一、事故经过 某年某月某日上午08:00左右,在某市造船厂船坞工地,由某公司、某中心等单位承担安装600 t起重量、跨度为170m的巨型龙门起重机,在吊装主梁过程中发生倒塌,造成36人死亡的特大事故。
1.起重机吊装过程 事故前3个月,该工程公司施工人员进入造船厂开始进行龙门起重机结构吊装工程,2个月后,完成了刚性腿 整体吊装竖立工作。
事故前12日,该中心进行主梁预提升,通过60% 100%负荷分步加载测试后,确认主梁质量良好,塔架应力小于允许应力。
事故前4日,该中心将主梁提程式离开地面,然后分阶段逐步提升,至事故前一日19:00,主梁被提升至47.6 m高度。
因此时主梁上小车与刚性腿内侧缆风绳相碰,阻碍了提升。
该公司施工现场指挥考虑天色已晚,决 定停止作业,并给起重班长留下局面工作安排,明确事故当日早晨放松刚性腿内侧缆风绳,为该中心08:00 正式提升主梁做好准备。
2.事故发生经过 事故当日07:00,公司施工人员按现场指挥的布置,通过陆侧(远离江河一侧)和江侧(靠近江河一侧)卷扬机 先后调整刚性腿的两对内、外两侧缆风绳,现场测量员通过经纬仪监测刚性腿顶部的基准靶标志(调整时, 控制靶位标志内外允许摆动20 mm),并通过对讲机指挥两侧卷扬机操作工进行放缆作业。
放缆时,先放松陆侧内缆风绳,当刚性腿出现外 偏时, 通过调松陆侧外缆风绳减小外侧拉力进行修偏,直至恢复至原状态。
通过10余次放松及调整后,陆侧内缆风 绳处于完全松弛状态并已被推出上小车 机房顶棚。
此后,又使用相同方法和相近的次数,将江侧内缆风绳放松调整 为完全松弛状态,约07:55,当地面人员正要通知上面工作人员推移江侧内缆风绳时,测量员发现基准标志 逐渐外移,并逸出经纬仪观察范围,还有现场人员也发现刚性腿不断地在向外侧倾斜,直到刚性腿倾覆,主 梁被拉动横向平移并坠落,另一端的塔架也随之

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