193汉钢1#高炉矿焦槽及转运站除尘改造
汉钢1#高炉矿焦槽及转运站除尘改造
刘 起1 王勇纲1 蔡屹1 白云东2 师月兴2
1.中冶南方工程技术有限公司,武汉,430223;
2.陕钢集团汉中钢铁有限责任公司,汉中,724207
摘 要:尘改造、矿焦槽槽下及转运站内部除尘改造以及除尘管网的改造三部分对工程进行论述,提出了多种解决风量分配、管道磨损的措施。
关键词:矿焦槽 转运站 除尘改造
? Optimization Transformation of Dedust on Ore and Coke Tank and Transfer Station for
Hanzhong Steel No.1 Blast Furnace
Liu Qi 1 Wang Yonggang 1 Cai Yi 1 Bai Yundong 2 Shi Yuexing2
WISDRI, Wuhan, 430074;
Shaanxi Hanzhong Iron and Steel (Group) Co., Ltd, Hanzhong, 724207
Abstract: Analyzes the problems of dedust in ore and coke tank and transfer station of iron making plant. And makes the technical solutions for the problems. Discusses the project from three parts:
coke tank and the modification of dedusting piping system. Puts forward some suggestion about airflow distribution and pipeline abrasion. Keywords: Ore and Coke Tank; Transfer Station; Optimization Transformation of Dedust 0 引言
近期,雾霾天气的频繁出现引起了国家对环境保护工作的重视,而民众也将矛头指向了钢铁、水泥等高能耗、高排放的行业,在十二五的工作规划中,国家把环境治理也放在了十分重要的位置,各地钢铁企业都在为建设环境友好型厂区做着努力。
1 工程概况
汉钢位于汉中盆地西部,勉县境内。汉钢1#高炉原有矿焦槽除尘系统于2011年11月投入使用,由于原除尘系统存在诸多问题,导致效果较差,尤其是矿槽槽上、K2转运站扬灰严重,环境恶劣,能见度低,影响了正常工作,对现场操作工人的身体造成很大威胁,且2#高炉新建的几个转运站未设除尘系统,故需
要对矿、焦槽及转运站进行整体改造,重新制定除尘方案。本次改造主要涉及矿槽、焦槽、返矿仓、FK1转运站、K2转运站、FK2转运站、K4转运站等。
2 原有除尘系统存在的问题
2.1 矿、焦槽及转运站内存在的问题
输机、称量斗、翻板机以及料坑(仅在斜桥上料方式中配置)等;槽上产生扬尘的工艺设备为:胶带运输机、移动卸料小车、矿槽及焦槽落料口等 。
槽下抽尘点明显存在不合理的现象,主要表现在:抽尘点数量不足以及位置不合适等。比如:有些落料点仅在前部设置抽尘点,而落料点后部区域未作处理,还有些抽尘点位置与落料点相距较远,难以在落料点附近形成负压区,造成粉尘外溢等。
1#高炉矿槽槽上有2套移动卸料小车,焦槽有1套移动卸料小车,原槽上除尘采用卸料小车背负的背负式除尘器,由于除尘效果不佳,后期停止了除尘器的使用。矿、焦槽槽上皮带运输机机尾除尘点及槽下各抽尘点经除尘支管汇合后并入主管,进入原有除尘系统。由于管道存在部分管路阻力偏大以及弯头及三通磨损严重等问题,使得机尾除尘效果难以保证。
原系统转运站除尘效果也较差,物料在转运站转运过程中,由于落差和物料特性,在下落过程中产生了大量的二次扬尘,加上转运站处于系统末端,管道长,阻力较大。 [2][1]
2.2 管路系统存在的问题
管路系统存在诸多问题亟待解决:(1)原有除尘系统中,部分扬灰严重的部位设置抽尘点较少、风量不足,反而对于焦槽等扬灰较小的地方设置了较多的抽尘点,从而使得风量的分配与灰尘的分布不一致,整体设计不合理;(2)由于粉尘堵塞或磨损,使得部分阀门失灵,且管网没有其他阻力平衡装置,造成管(3差的一个重要原因。对于矿槽、焦槽等处,由于矿粉在较高流速下对管道冲刷严重,尤其是小管径(DN≤800)弯头、三通等部位,现象更加明显,例如:K4转运站由于处于管路系统的近端,阀门失灵,气流流速较大,且转运站主要运输矿粉,故在管道转角处的弯头被磨损的薄如纸片,有些部位甚至完全磨透。(4)部分水 3 除尘系统改造方案
3.1 矿、焦槽及转运站内系统改造
矿、焦槽槽上由于停用了原有背负式除尘器,使槽上系统仅有机尾抽尘点,而槽上灰尘的主要来源是卸料小车下料口造成的二次扬尘,且落料口处没有相应的密封措施,二次扬尘就直接进入了车间,加之移动卸料小车作业时间较长,产尘点不固定,当移动卸料小车工作时产生大量粉尘,工作环境极其恶劣,成为主要污染源之一。
充分考虑生产工艺后,决定采用移动抽风装置来实现灰尘的捕集,移动抽风装置费用低、结构简单[4-6][3] 。对此,首先拆除了移动卸料小车原有的背负式除尘器,然后将抽风装置焊接在小车上,小车下料口两侧设有吸风口,二次扬尘由吸风口进入移动抽风槽。移动抽风槽上部用W=900mm,L=50m皮带柔性密封,移动卸料小车上设密封皮带衬胶托辊及压辊,在密封皮带上形成门形拱起,既可以保证卸料小车往复移动,又可以保证移动抽风槽的密闭性,使之处于负压状态。矿、焦槽移动抽风装置示意如图1、图2:
图 1 矿槽槽上卸料小车移动抽风装置 图 2 焦槽槽上卸料小车移动抽风装置
对于矿、焦槽槽下以及转运站内除尘系统,首先根据图纸对现有各个抽尘点风量进行核算,虽然原有除尘系统设计风量万m3/h可以满足各个抽尘点同时使用的需要,但对于某一落料点而言,其抽风量是不足的,所以,对于仅在一侧设置抽尘点的落料点,采取在其另一侧合适位置增设一处抽尘点的措施,保证空间允许的范围内每个皮带受料点前、后及皮带尾部能形成两侧抽风。另外,将距落料点距离较远的抽尘罩移至落料点附近,使落料点附近形成足够的负压。
3.2 除尘管路的改造
3.2.1 除尘系统风量的平衡
原有除尘系统主要负责矿、焦槽槽下部分除尘,管路复杂,加之工艺条件限制,除尘效果的好坏主要在于能否实现风量的合理分配,即管网系统的平衡 ,对于管路的平衡问题首先在设计阶段进行准确的水力计算,保证系统两支管的不平衡率不大于10%。而原系统除尘设施及除尘总管已定,采取加大风量的
方法已不可取,只能对不平衡支路的管径进行调整或在管道上设耐磨尘气蝶阀。通过后期运行期间除尘点[8][7]
风速的测试,达到风量分配均衡的要求。
新增除尘系统由于连接多个转运站,且转运站相隔距离较远,系统平衡除做好水力计算外,管路的走
向及除尘器布置则是更加需要考虑的问题。经过现场的勘察以及论证,将新增除尘系统的除尘器布置在风
量需求较大的矿、焦槽附近,从而减小了矿焦槽槽上除尘支管的阻力。另外,考虑矿、焦槽支管路与其余
管路的平衡,通过计算在矿槽槽上及焦槽槽上管道上各设一台阻力平衡器,这样既保证了矿焦槽除尘风量,
也避免了管网远端因阻力不平衡而造成风量不足,同时,阻力平衡器也可以避免电动阀门的磨损,故障率
高的问题。
3.2.2 除尘管道耐磨处理
对改造前管路系统分析发现,管道磨损严重是造成除尘效果差的原因之一。故在本次改造过程中,对
于管道的磨损问题更加重视,也采取了多种措施解决这一问题。(1)在设计过程中,新增系统管内流速的
取值合理是减小管道磨损的重要措施。为减小管道磨损要求气流流速低,而流速低则容易造成灰尘沉降,
积聚,堵塞管道。根据工程经验,对于矿焦槽系统取18m/s~20m/s为宜。(2)原有系统中支管并入主管
的合流三通采用的搭接板连接改为斜插连接,支管与主管的夹角不大于45°。采用搭接板连接,由于支管
气流在汇合处转角较大,容易形成涡流,一方面造成能量的损失,另一方面气流带起的灰尘加大了对管道
的冲刷,造成合流三通处磨损严重。(3)考虑除尘系统中受磨损比较严重的多为小管径管件,故本次改造
中所有小于Φ800的支管与主管连接的三通以及小于Φ800材料的耐磨技术处理,耐磨强度远远大于普通钢板。同时,对于小管径(≤Φ450)弯头的制作要求其率
半径R取1.5D(D为管件外径),可以更好地缓解管道磨损,延长管道的使用寿命。
4 改造效果
除尘系统投入运行后,新增系统除尘设备等运行稳定,原系统也正常运行,效果明显:
(1)经调试,除尘系统各抽尘点风量基本达到设计值,各抽尘点控尘效果明显。经检测均已满足岗位浓
度要求岗位粉尘浓度≤8mg/m3(标况),岗位粉尘捕集率大于90%的要求。尤其是K2转运站、K4转运站以
及矿槽槽上,工人工作环境得到很大的改善。
(2)矿、焦槽槽上在没有影响生产的同时迅速完成了除尘设施的改造,解决了原系统除尘设施废弃的局
面,移动抽风装置与移动卸料小车配合良好。
(3)除尘系统运行以来,对各管件检查,未发现磨穿现象。 参考文献
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作者:刘起,男,1985.6.5日生,山东济宁人,硕士研究生、注册公用设备工程师
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