改进合成氨生产工艺,大幅度降低电耗

 

改进氮肥生产工艺,大幅度降低电耗 0.前言

山东鲁西南化工有限公司利用2008年和2009年两次大修停车机会,采用山东济氮研究所周生贤教授研发的改进工艺节电新技术,结合本公司存在问题,研究制订了具体实施方案,电气没改动,只花了少量的投资,对设备内件、工艺流程、操作方法等进行了部分改造、改进。改后运行显示,吨氨电耗降低了200kwh,吨氨成本降低400元,我们认为采用这项技术投资少,效益显著,是一项值得推广的使用技术。

综合耗电体现在全厂每个工序,近年来我们在电气设备改造方面做了不少工作,诸如:淘汰落后电机,电容器自动补偿,高压代低压,变频调速,合理配备电器,避免大马拉小车等。取得了显著的成效。但电耗仍然偏高。

我们通过改革传统工艺,改造设备内件,改进工艺操作,开辟了一条进一步降低电耗的新渠道。以下是我们的一些做法,现分工段简述如下。

一. 压缩工段

高压机是合成氨厂的心脏,是合成氨生产的用电大户,普遍存在着无功消耗的浪费。现将改造情况简述如下。

1.改T型连接为Y型连接。

高压机各段支管和总管连接多为T型直角三通,由于气体互相对抗,造成功的浪费。改造后变气体互相对抗为互相吸引,各机电流显著下降,明显地提高了打气量。

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