安源煤矸石电厂筛碎系统的改造
江西煤炭科技
JIANGXICOALSCIENCE8LTECHNOLOGY
2013年第2期
NO.2
2013
安源煤矸石电厂筛碎系统的改造
王罡,吴萍发
(萍乡矿业集团有限责任公司安源发电厂,江西萍乡331003)
中图分类号:X752文献标识码:B文章编号:1006—2572(2013)02一0056一02
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WangGang,WuPingfa
(Anyuan
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plant,Ping)【iangminingRefclGroupCo.,Ltd,Jiangxi,Pingxiang331003)
安源发电厂系煤矸石综合利用发电厂,主要燃烧安源煤矿选煤厂的煤矸石、外购煤矸石和低质煤,其中煤矸石占80%左右。安源煤矿选煤厂的煤矸石、外购煤矸石和低
质煤经皮带机输送到安源发电厂破碎楼,经一次筛分后进入一次破碎,再经二次筛分和二次破碎后用皮带机输送至储煤圆筒仓(见表1)。
表1筛分和破碎设备
垂500
通过调研和比较,认为筛碎系统设计存在诸多不合理之处,理论设计与实际偏差较大,影响煤矸石和低质煤的
正常筛碎。
1)二次破碎机公称能力选型偏小,转子直径只有mm。由于二次筛分后,有大量未透筛的煤渣直接进
入破碎机,造成机内积渣和堵转;加上有时外购低质煤质
量较差(只有1000~1200cal/g),泥性较重,粘性较大,筛分效率差,更易造成破碎机转子堵转。
2)由于破碎机运转时振动大,安装时底部加装了方木,以缓解破碎机对底板的冲击,但方木容易腐烂变形,造
成破碎机下沉。
3)一次筛分效率低,与该筛子筛网长度和面积有关。筛网为2000
1
mm×1000mm不锈钢结构,上层网格为20
mm×35mm,下层网格为10mm×30mm,长度2m,面积
存在问题
经过一段时间的运行,发现存在以下问题:
1)二次破碎机内经常积满煤渣,造成破碎机堵转,影
2
m2,均偏小;由于外购煤矸石和低质煤粘性大,透筛不
畅,也是造成筛分效率低的原因之一。
一次筛分筛子易积煤、渣,筛子筛分效率低是原因之一,另外更为重要是功率小(只有3kW),运行中激振力不
响正常生产。
2)破碎机易下沉,造成电机和破碎机中心线不一致,影响破碎机正常运转。
3)一次和二次筛分效率低,一次只有60%左右,二次50%左右。
4)一次筛分筛子是煤用概率分级筛,应该是效率较高,但实际情况不理想,筛子上易积煤渣,易压死停转,激振器体积大(重量将近1t),容易损坏,维修较困难。
2
?
大,造成筛子上积煤越来越多,直至停转,这是影响整个系
统正常运行的主要原因。另外,激振器重量大,增加了筛子的自重,容易损坏,加大了维护难度,也影响了正常运行。
4)二次筛分效率低,与二次筛分筛网结构有关。二次筛分筛网采用圆钢焊接筛板,当粘性大的煤渣经一次破碎后,粘性会更大,容易粘在筛网上,导致筛网间隙越来越
小,筛分效率越来越低,大量煤渣直接进入二次破碎机,对
破碎机的正常运行也造成影响。
原因分析
56
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万方数据