司家营铁矿降低露采穿爆成本的实践
【摘 要】穿孔、爆破是露天开采基础且重要的两个环节,且占开采成本的很大比例,针对司家营铁矿穿孔废孔率高,炸药消耗大问题,通过加强穿孔管理降低废孔率、使用强力膜降低炸药单耗、降低后排孔装药量三项措施,降低了矿山穿孔爆破成本。
【关键词】穿孔;爆破;成本
0.引言
司家营铁矿为鞍山式沉积变质铁矿床,矿床地质条件复杂,矿体形态变化较大,其露天采场采剥总量为4000万吨/年,年需穿孔总米数达26万米,由于出露岩性变化及岩隙水量较大,加之钻机司机操作水平欠缺,造成废孔率偏高;爆区炮孔中含水量在2米以下的炮孔较多,按照以往情况,只能使用乳化炸药,造成爆破单耗较高;后排孔装药量偏高,既提高了炸药消耗又影响后方爆区的穿孔成孔率。经过分析研究,可通过严细穿孔作业管理,使用强力膜,降低后排孔装药量措施能够有效降低废孔率及炸药消耗,从而降低穿爆成本。
1.加强穿孔管理,降低废孔率
针对穿孔过程中出现的各种可以导致废孔率的问题,我们根据采场实际情况,总结了一系列技术措施,具体情况如下:
(1)严格控制每个炮区炮孔深度,根据采场各个区域矿岩性质确定炮孔超深,避免由于超深过多造成下一台阶上部浮料过多影响穿孔成孔率。
(2)对于含水量较大及岩石较破碎位置,在清渣后再进行穿孔,在穿孔完成后及时进行爆破,防止由于穿孔完成后长时间未进行爆破,造成孔壁岩石在水浸泡下掉入孔内造成孔深不足。
(3)认真研究并确定采场各区域后一炮区与前一炮区衔接的距离,在保证不出现根底情况下尽量加大衔接处的距离;对于前一炮区后排位置无法确定的,在布孔完成后及时联系地测部门对炮区炮孔位置进行验收,并在采剥CAD图上与上一炮区比较,出现衔接问题时及时更改。
(4)认真研究确定采场各区域穿孔时钻机转速、风压、水压的具体值和在提出钻杆时关闭风压的时间,并形成标准化操作,让钻机司机养成习惯。
(5)结合其他矿山穿孔扒渣方法,根据我采场实际情况,应在穿孔一定深度后就进行扒渣工作(穿一个炮孔分几次进行扒渣),不要等到穿孔完成后再扒渣(防止穿孔完成后孔口岩渣过多自行掉入孔内,造成废孔。),以此来提高穿孔的成孔率;另外在雨季,要求钻机司机严格做好炮孔护孔工作,穿孔完毕马上用
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