钼精粉浸出降铅试验研究
钼精粉浸出降铅试验研究
李江张奎彬田兴堂李敬伟
(洛阳矿亚集团有限公司力泰矿亚开发有限公司,河南
洛阳471023)
摘要:安沟钼铅多金属矿通过浮选进行综合回收,获得钼精矿钼品位40%左右、含铅达到了3%,超出了国标要求。进一步
降低钼精粉中的铅含量难度很大。通过Nacl—Hel浸出法对钼精粉进行降铅,使钼精粉中铅含量降到了0.3%以下,同时提高了钼精粉品住,增加了一定的经济效益。
关键词:钼铅多金属矿;氯化浸出;降铅
Abstract:AnditchmolybdenumleadpolymetallicOrebyflotationcomprehensiverecovery。Themolybdenumconcentratemolybdenumgrade50.99%、Leaded0.93%。BeyondtherequirementsofGB。Furtherreducetheleadcontentofthemolybdenumconcentrateisvery
d蕊cult.NaCl一HCI
leachingmethodmolybdenumconeentratetoreducelead,Molybdenumpowderleadcontentdroppedto0.3%,While
improvingthemolybdehumconcentrategrade。Certaineconomic。
Keywords:Molybdenumleadpotymetallieore;Chlorideleaching;Lowerlead
中图分类号:TF841文献标识码:A文章编号:1003—5168(2013)15—0217—02安沟矿区属钼铅多金属矿,在工业生产中进行了钼铅综合回收,但由于钼精粉中含铅量超标,使得钼精粉无法达到国家质量标准,对后续冶炼及深加工造成了极大难度。为此,我
相别(g/1)浸出前含Pb%浸出后含Pb%浸出率%
表2盐酸浓度对比实验结果
30
50
75
100
120
们查阅了国内外大量的相关资料,经技术人员多次试验,最终
确定通过添加催化剂M,利用Nacl—Hcl浸出原理对钼精粉进行降铅,著得到了预期效果。
1钼精粉中铅的化学物相分析
钼精粉中平均含铅2.68%。,其化学物相分析结果见表l,化学物相分析结果表明其中氧化铅占2.17%,硫化铅占95.65%,硫酸铅占2.1%,金属铅占0.08%,可见铅在钼精粉中主要以硫化铅的形态存在。
表1物相分析结果
相别含Pb量%占有率%
2
2。672.692.682。682。66
0.46782.51
O.37l86.21
0.15294.33
0.146
94.55
0.13894.81
从表2可以看出,随着盐酸浓度的增大,铅的浸出率升高,当盐酸浓度75马/l时,铅的浸出率已达到94%,超过75∥l浸出率增长缓慢,所以选取盐酸75异/l即可。
(2)氯化钠浓度的对比实验
实验条件:盐酸759/l、固液比1:5、M用量909/l、浸出反应时间1h,氯化钠浓度选取1009/1、1509/1、2009/1、2509/1、300s/l、3509/l,实验结果对比见表3。
表3氯化钠浓度对比实验结果
相别(g/1)浸前含铅%浸后含铅%浸出率%
100
150
200
2502.71
3002.69
350
氧化铅
1.32
硫化铅
2.75
硫酸铅
O.96
金属铅
1.03
总铅
2.68
2.1795.652.1O.08100.00
Nacl—Hcl浸出原理
2.691.043
2,680.679
2.690.318
2.700.148
由于PbS、PbSO。、PbCl2等在水中的溶解度都很小,但通过
添加催化剂M能使PbS、PbSO。转化为PbCl:和Na2PbCl。,使PbCl:和NazPbCl。易溶于浓NaCl溶液中,所以利用催化剂M,以盐酸水溶液为介质,加入氯化钠,使氧化铅、硫化铅和金属铅转化为氯化铅形式溶入水溶液中,从而达到降铅的效果。化学反应过程如下:
0.1710.162
61.2374.6688.1893.6993.98
94.52
从表3可以发现,随着氯化钠浓度的增大,铅的浸出率逐渐增大,当氯化钠浓度为2509/l时,浸出率已达93%以上,所
以选取氯化钠25%/l即可。
(1)
Pbcl,+2Nacl堡丝型竺Na'PbCl。PbSO"+4NaCI堡丝型竺N如PbCL+Na2so,PbS+2NaCl堡丝型竺PbCl,+N籼SPbo+2NaCl十H20堡丝型坚PbCl,+2NaoHPb+2Hcl堡丝型竺Pbcl,+H,
(3)固液比的对比实验
实验条件:盐酸759/l、氯化钠250Is/l、M用量909/l、浸出反应时间1h,固液比选取l:2、1:3、1:4、1:5、1:6,实验结果对比如表4。
表4固液比对比实验结果
固液比浸前含铅%浸后含铅%浸出率%
1:22.68
1:32.69
1:42.69
1:52.67
1:62.69
(2)
(3)(4)(5)
通过在盐酸一氯化钠溶液中添加催化剂M,使PbCl:溶解于溶液中,从而有利于反应向右进行,促使铅溶于溶液中。3实验结果对比
氯化法浸出降铅工艺主要影响因素有:盐酸浓度、氯化钠浓度、催化剂M用量、浸出时间和浸出溶液固液比等,围绕这几项因素进行了探索性工艺实验对比研究。
(1)盐酸浓度的对比实验
取钼精粉809(以下均同)进行对比实验,氯化钠2509/l、固液比l:5、M用量909/l、浸出反应时间1h,盐酸浓度选取309/l、509/l、75∥l、1009/l、120s/l,实验对比结果见表2。
0.3760.18593.12
O.17993.35
0.17293.56
0.168
85.9793.75
由表4可以看出,铅的浸出率随着固液比的减小丽升高,当固液比小于1:3时,浸出率几乎变化不大,故选取固液比1:3即可。
(4)M用量的对比实验
实验条件:盐酸759/l、氯化钠2509/l、固液比1:3、浸出时
间1h,M用量:609/l、709/l、809/l、909/l,实验结果如表5。
217
万方数据
表5
M用量(g/1)浸前含铅%浸后含铅%浸出率%
602.680.38585.63
M用量对比实验结果
702.68O.18493.13
802.670.15894.08
90
提出前
次数
2.690.12695.32
2
g
浸出后
钼金属
Mo金属量g
38.4638.92
重量
MoPb
重量
g
MoPb
Mo金属量g
38.18
损失率(%)
(%)38.4638.92
(%)2.682.9l
(%)47.13
(%)0.190.18
t00
81.020.72O.53
从表5可以看出,铅的浸出率随着M用量增大而增加,说
明M对铅的浸出有利。由于加入催化剂M使反应比较剧烈,在实际生产中,由于盐酸易挥发,很容易使酸与水蒸气形成酸雾,对作业环境造成很大的污染,所以在实际生产中,M用量不易过大,故选取709/l即可。
(5)浸出时间的对比实验盐酸759/l、氯化钠2509/l、固液比1:3、M用量709/l,浸出时间选取30分钟、40分钟、50分钟、60分钟,实验结果如表6。
表6浸出时间对比实验结果
时间(分钟)浸前含铅%浸后含铅%浸出率%
302.690.32687.88
402.680.19292.84
502.68O.18193.25
602.670.17293.56
3100
80.5281.7
48.0848.59
38.7139.70
410039.962.9639.960.17O.66
510040.9441.72
2.6440.9441.72
80.950.3751.08
0.160.26
40.75
41.43
0.470.69
61004,12
81.1181.05
7100100
41.6541.56
3.263.68
41.6541.56
51.0651.29
0.1941.3841.28
0.64O.68
8踮.48
O.22
从表7可以看出,通过用氯化法浸出铅的工艺研究,不仅
能降低钼精粉中铅的含量,同时提高了钼精粉中钼品位,钼金
属量损失不大(由于化验误差及设备中间环节滞留导致),而
且在浸出过程中,又未引进对钼精粉销售有害的其它杂质离
子。根据目前我国钼精粉质量标准,现有生产的铝精粉其它杂质指标都不超标,通过利用氯化法浸铅,使钼精粉的质量提升了一个等级,从而也增加了一定的经济效益。
参考文献:
[1]邹炜.采用水溶液氯化浸出除去辉钼精矿中的铜铅等杂质.中国钼业.199001.
[2]张文钲.钼精矿降铅方法.理工B(化学化工冶金环境矿业)矿业工程.中国钼业,2003.04
[3]王洪忠.化学选矿.清华大学出版社.2012.02作者简介: