(1)针对减速机。方法:减少强制开关,发现故障,现场采取手动盘车方式动作;核对电动机头限位与插板阀实际位置,防止过载的发生;利用休风机会检查膨胀节,及时更换。
(2)针对插板阀内漏。方法:更换新胶圈;调整阀板位置;清理密封面。
3.低温处理方法。
(1)布袋压差大采取的方法。提高反吹的频率,保证压差在正常范围内;增加单箱体含尘量的检测次数,发现超标,箱体及时退出,进行检查。
(2)输灰困难采取的方法。
①箱体锥部加装蒸汽伴热管,增大伴热蒸汽量,提高灰的温度。
②通过输灰管道压力变化,准确判断堵灰地方,提高工作效率。具体的方法是,控制输灰氮气阀门,使输灰压力维持在300kPa左右,振打输灰管道,根据输灰压力的变化判断堵灰地点。
③氮气反顶。箱体煤气压力在220kPa左右,增加氮气的压力从底部可顶开锥部积灰。操作方法是:关输灰管道末端DN150球阀,打开输灰氮气,增大输灰压力到400kPa以上,打开箱体锥部DN300球阀,用输灰氮气顶开箱体锥部积灰。同时开锥部振打器,使湿灰与较干的灰充分混合。
④箱体放灰。在锥部积灰过多,氮气反顶的方法失效的情况下,就得采取对外放空的方法。操作方法是:箱体退出,拆波纹管,上面开DN300球阀放灰,下面关输灰管道末端DN150球阀,用输灰氮气吹出三通及锥部变径积灰。
邯钢老区3200除尘于2009年7月随8#高炉投产投入使用,除尘性质为干式布袋除
尘,承担50万~55万m3/h荒煤气除尘任务。干式除尘与湿式除尘比较具有投资成本少、节能环保、维护成本低、提高TRT机组发电量等特点。在实际应用中,遇到了一些问题,在本文中将处理方法与经验介绍一下。
一
前言
二存在的问题
1.单箱体输灰三通使用周期短。此干式除尘共安装15个
除尘箱体,两个灰仓,两个氮气罐。每个箱体均设置一套输灰系统,输灰的流程如下:
除尘箱体→气动DN300输灰球阀→DN300膨胀器→气动DN300输灰钟形阀→DN300/DN100输灰变径→电动DN100球阀→输灰三通→输灰管道→灰仓
存在问题:除尘输灰三通因工况(主要为压力、温度)原因造成输灰三通磨损、泄漏较为严重,原设计三通使用周期仅为3~4个月,致使三通更换较为频繁。三通法兰采用焊接,致使每个三通不能互换,备用库存量大,同时造成检修任务加大,给设备的稳定运行造成重大影响。
2.箱体进、出口DN1000插板阀故障多。箱体进、出口插板阀,能够有效切断煤气来源。在更换布袋、进箱体检查及特殊情况下需要操作插板阀,操作的时候容易出现下面几种情况。
(1)插板阀上控制松开、加紧减速机损坏。原因分析:在插板阀松开、加紧不到位的情况下,强制松开或加紧,传动扭矩加大;电动机头限位与插板阀实际位置不相符,过载操作;插板阀运行4年多,松开、加紧膨胀节腐蚀、老化、膨胀阻力大。
(2)插板阀内漏,箱体不能进人作业。利用高炉休风的机会进行检查,发现泄漏的原因主要有:胶圈的破损;胶圈加紧不均匀,表现为一部分胶圈挤压严重变形,另一部分挤压较轻或无压痕;框架偏向低压侧,表现为加紧状态下低压侧已看不见胶圈,高压侧有缝隙。
3.低温。按规程进入布袋的荒煤气温度不能低于120℃。自2013年4月以来,由于3200高炉炉况的原因,荒煤气温度持续低温,一般在70℃~90℃浮动,最低时降到60℃,对除尘系统的运行造成了很大的影响。
(1)净煤气含尘量高。低温的煤气,湿气比较大,在进入布袋除尘后,灰尘附着在布袋外壁,通过氮气反吹仍然有部分灰尘吹不下来,影响布袋的通透性,造成箱体进、出口煤气压差过大。正常压差应该在3.5kPa以内,如果超标易造成骨架变形,净煤气含尘量超标,影响后续煤气用户的使用。
(2)输灰困难。低温煤气导致除尘后的灰相对较潮湿,造成了3200除尘输灰管道输灰不顺或堵塞,严重的造成箱体锥部放不下来灰,给设备正常运行造成了很大的影响。
四效益
1.三通改造经济效益:每个三通按4000元计算,改进前年消耗45个,改进后年消耗15个,年节约库存数量10个。
年消耗费用=年消耗数量×单价
改进前年消耗费用:45×4000=18万元;改进后年消耗费用:15×4000=6万元节约资金:18-6=12万元
年节约库存费用=节约库存数量×单价年节约库存费用:10×4000=4万元全年可节约费用:12+4=16万元
2.环保。面对高炉煤气低温及插板阀故障所采取的措施,
减少了高炉休风的次数,降低了荒煤气的放散量,保障了设备长周期稳定运行。煤气的质量得到了保障,后续的TRT发电、锅炉发电等用户发电效率得到提高。
五结束语
邯钢自2010年到2013年,老区三座高炉的高炉煤气除尘系统,全部由湿式除尘改为干式除尘。3200除尘的经验适用于其他三个干式除尘,为除尘系统稳定运行提供了保障。
(作者单位:河北钢铁集团邯钢公司能源中心)
三解决方案的确定与实施
1.针对三通使用周期短的问题,提出以下几点改进要求:三通内衬处理由耐磨涂料改为不低于10mm厚陶瓷管整体
烧制而成,增加它的耐冲刷、耐磨特性;连接法兰由焊接改为
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2015年第12期
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