高炉煤气干法除尘的均衡实践

 

第25卷第4期2015年10月安徽冶金科技职业学院学报

JournalofAnhuiVocationalCollegeofMetallurgyandTechnologyVol.25.No.4Oct.2015

高炉煤气干法除尘的均衡实践

张全一

(马钢股份公司第二炼铁总厂

安徽马鞍山243000)

摘要:介绍了干法除尘的工艺流程,对干法除尘系统维护的记录进行分析总结,发现干法除尘各个筒体所承受的煤气流

不均衡,就此问题,确定技术改造方案,并加以实施。

关键词:干法除尘;高炉煤气净化;均衡;

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中图分类号:TF547.2文献标识码:B

文章编号:1672-9994(2015)04-0016-02

尘被布袋分离,直接落入灰斗,细颗粒粉尘吸附在布袋上,当布袋上的粉尘吸附到一定程度,设备阻力达到限定值,清灰控制装置发出清灰指令,由脉冲阀顺行对布袋进行喷吹,将粉尘抖落至灰斗中。半净化煤气经布袋过滤后得到净化煤气,然而,半净化煤气经过管道分配至干法除尘各个筒体时,采用何种结构形式是一个关键性的问题,不同的结构形式会影响每个筒体的工作负荷和过滤结果,同样,对于每个筒体的设备也会产生不同的损耗。

1概述

会产生大量的粗煤气,粗高炉冶炼的过程中,

煤气经过净化处理后,被再次回收利用。当前炼铁行业煤气净化的工艺主要有两种方式,一是干法除尘,二是湿法除尘。干法除尘以布袋除尘为主,湿

#3

法除尘以文氏洗涤除尘为主。马钢31000M高炉采用的是干法除尘工艺。主要设备由重力除尘器、

旋风除尘器、干法除尘器组成。具体工艺流程为:粗煤气经由重力除尘器、旋风除尘器后得到半净化煤气,半净化煤气进入干法除尘箱体,大颗粒的粉

2干法除尘系统运行中时存在的问题分析

图1未进行煤气均衡分流前

马钢3#高炉干法除尘共有13个筒体,进气温度正常为100℃-260℃,波动允许瞬时为300℃(≮30分钟),最大0.25炉顶煤气压力0.2Mpa,Mpa,每个筒体内部装有192条布袋和袋笼,总过

3

滤面积为6110m。原管道设计构造如图一所示,

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半净化煤气总管直径为1720mm,至2筒体后变径

管路构造在实际使用中始终存在一个比较突出的

1#-10#筒体布袋及袋笼损坏频率呈现不均问题,

等的异常情况。经过对管道气流速度测试以及现

1#-3#筒体对总管煤气分流过场实际分析发现,

多,即半净化煤气从前半部筒体出入量大大超过后半部筒体的出入量,负担不均等,导致气流失衡造成布袋及袋笼的寿命反差较大,前端筒体是由于流速过大对布袋和袋笼产生的损伤,后端筒体是由于流速较小,煤气温度较前端偏低,瓦斯灰内的水分开始凝结,附着在布袋上,难以反吹导致布袋和袋笼频繁更换。在上述双重因素的作用下,导致这种设计对在线设备产生了不同。为了降低和杜绝这种不利因素的影响,我们在2013年底至2014年初提出了干法除尘煤气流均衡分布的新观念。

4#筒体后变径为1220mm,6#筒体后变为1420mm,

8#筒体后变径为820mm。半净化径为1020mm,

煤气主管道内的煤气流速是17m/s,在管道直径递

减后,管道内的煤气流速会相应增大,这样就会使得进入各个除尘箱体的煤气流速相对平衡。但该

收稿日期:2015-10-20;改回日期:2015-10-26作者简介:张全一(1982-),工程男,马钢股份公司第二炼铁总厂,技术人员。

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