离心泵节能措施及新型节能涂料的应用
摘 要:对于供水企业,电费约占自来水制水成本的70%,供水企业如何降低供水电耗是供水企业发展的永恒课题。离心泵作为供水企业的主要能耗设备,对其进行节能措施及应用的研究,对降低供水企业的供水电耗有重大意义。为了实现离心泵的节能最大化,本文将从改善水泵性能曲线、降低水力损失、优化运行方式三方面依次介绍离心泵的节能措施,并结合本厂实际情况,对新型节能涂料在离心泵中的应用进行分析和对比,具有一定的实践指导意义。
关 键 词: 离心泵;节能 ;实例
广州市自来水公司西洲水厂设计能力日供水量50万吨/天,取水泵站有5台取水泵组,送水泵站有7台送水泵组,均使用单级双吸卧式离心泵。经过多年的使用,我们对取送水泵站泵组进行了一系列的节能改造,通过更换高效节能型水泵、叶轮切削、喷涂节能涂料以及优化泵组运行搭配等方式节能降耗。
1 改善水泵性能曲线
1.1 通过更换水泵,使水泵运行在性能曲线的高效区间。
下表为我厂送水泵站原设计使用的7台32SAP-10H型离心泵的运行区间:表1
实际使用几年后,由于管网压力发生变化,离心泵扬程大部分时间运行在48-53米之间,原设计水泵实际运行中已偏离最高效点运行,导致泵站总体的效率偏低,电耗偏大,为解决离心泵偏工况运行,进一步提高泵组效率,降低送水电耗,我们对离心泵进行了重新选型,并将其中的4台离心泵更换为32SAP-13节能型水泵,其运行区间如下表: 表2
更换水泵后,新泵与旧泵运行数据对比,泵组效率提升接近5%,泵组电耗降低约10KWh/dam3,节能效果明显。
1.2 通过对离心泵叶轮的切削,改善其性能曲线,使水泵运行能接近高效点。
在实际生产中,由于夜间运行时段,管网压力较低,导致离心泵的工况点偏离高效区,此时可以考虑通过切削叶轮的办法来进行调整以适应工况[2]。
当离心泵叶轮的出口直径D2 被车削变小时,离心泵的流量和扬程均相应地下降,其特性曲线移向原始直径叶轮的特性曲线的下方,切削量越大(D2 越小)特性曲线下移越远[3]。如图1所示:
图1:叶轮切割的性能曲线
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