棒材3#飞剪剪切控制及改进措施
【摘要】棒材生产轧制过中,因信号闪烁,引起3#飞剪误动或不动,不能满足生产设备的控制要求。基于此对3#飞剪的剪切控制原理进行介绍,并分析影响飞剪剪切精度及稳定性的原因以及总结改进方法。经过实际应用和不断改进,现在3#飞剪已经达到工作稳定、剪切精度高、便于维护、能获得较大的产品收得率。
【关键词】3#飞剪;热金属检测器;T400
前言
我厂棒材生产线由18台轧机和3套飞剪组成。1#飞剪位于6#轧机后,用于粗轧坯的切头和事故碎断;2#飞剪位于12#轧机后,用于中轧切头和切尾;3#飞剪是倍尺飞剪,用于棒材产品的倍尺分断。3#飞剪运行是否可靠对产线作业率和成材率至关重要。
我厂3#飞剪的控制信号主要是7#活套(loop7)的开关量信号、18#轧机后的热金属检测器(HMD24)信号及3#剪前热检(HMD25)信号、3#飞剪的速度编码器等。Loop7负责提供3#剪的连续剪切信号,HMD24负责倍尺计长,HMD25判断lastbar。速度编码器负责速度脉冲及倍尺长度脉冲信号的采集。棒线投产后为了保护活套和轧辊,操作人员在相应位置安装了水管进行降温,多次造成Loo7、HMD24信号闪断,造成3#飞剪信号采集出错3#飞剪误动或不动。基于上述原因对其做出相应的改进和完善,保证了正常剪切并且提高了剪切精度,达到了预期目的。
二、3#飞剪控制系统
1、硬件配置
电机:直流他励电动机,型号为ZFQZ-355-42,额定功率为361KW,额定电枢电压为550V,额定电枢电流为713A,额定转速为500/1000r/min,励磁电压为220V,励磁电流为23.6A。
主传动:西门子直流调速装置6RA7085-型,带T400工艺卡
检测元件:热金属检测器(HMD24、HMD25)、活套扫描器Loo7、3#飞剪速度编码器
PLC系统:CPU、高速计数器模块(HSC)、数字输入输出模块(DI/DO)以及电源模块等。
2、剪刃位置控制
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