立式电动机摆度超差问题的解决

 

立式电动机摆度超差问题的解决

【摘 要】本文分析了立式电动机的装配调试过程,主要针对立式电动机的摆度超差,在设计、装配工艺、零部件性能等方面提出解决方案,并通过实践证明了这一方案的可行性,由此总结出一套立式电动机的装配工艺。

【关键词】立式电动机;摆度;推力轴承

0.引言

立式电动机的装配重点在于推力轴承装配,调试的重点在于摆度。所谓摆度就是转轴中心线与推力头平面不垂直度在轴伸上的反映。是用径向跳动计算出的,设计要求不超过0.02mm/m。

传统的推力轴承是可调式的,通过安装在镜板(支撑在推力轴瓦上的)和推力头(套在转轴上的)间的垫片调整摆度。这种推力轴承的缺点是装配工序多,用户维修维护极不方便,要检修推力轴瓦必须先拆下推力头。新型的推力轴承是靠机械加工保证装配精度,没有镜板这一零件,推力头直接支撑在推力轴瓦上,装配相对简单,维修维护方便,只需将转子顶起就可拆卸推力轴瓦。它的缺点是摆度无法调整,完全依靠机械加工保证。

1.问题的出现

由于新式的推力轴承靠机械加工保证装配精度,无需调整,也无法调整。采用新式的推力轴承装配了两台电机,型号YLKS1600-12/1730,测量出的摆度在0.1~0.2mm/m之间,均严重超差,是允许值的几倍。

2.在制造手段上分析摆度超差的原因

2.1推力轴承加工精度的分析

我们首先在机械加工的精度上查找原因。推力轴承是外购件,是专业制造厂生产的,我厂在购买时也经过检验,形状误差满足要求,至于位置误差,我厂尚未有全面的检测手段。因此,无法全面地准确地判断推力轴承的加工精度。

2.2推力头装配分析

2.2.1推力头与转轴的配合

推力头在转轴上的装配位置如图1所示。它们的配合是过渡配合?200H7+0.0460/k6+0.033+0.004。通过轴颈和推力头内径的测量,我们发现间隙过大,两台电机分别为0.04和0.05。间隙过大容易造成推力头与转轴的中心不重合,如果它们是交叉的,那么推力头的下平面与转轴中心线不垂直,这就是

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