EquipmentManufacturingTechnologyNo.10,2014
泵涡轮熔模铸造的工艺改善
顾维扬,金正力
(上海电力修造总厂有限公司,上海
摘
201316)
要:泵、涡轮因结构复杂、生产过程中易出现模壳断裂现象的特点。通过对泵涡轮熔模铸造流程进行改进,能够有效
解决模壳断裂的问题,使泵、涡轮产品合格率显著提升,从而满足产品在设备中的运行要求。关键词:熔模铸造;泵轮;涡轮;工艺;断裂中图分类号:TG249.5
文献标识码:B
文章编号:1672-545X(2014)10-0052-02
泵、涡轮是电站锅炉给水泵组、液力耦合器等电
站关键设备中的主要部件,其质量对设备安全运行有较大影响,因此对泵、涡轮生产控制的技术要求较高。但是泵、涡轮产品结构复杂,在采用熔模铸造工艺浇铸过程中,易产生叶槽近轴端模壳断裂的现象,导致铸件废品率高达40%以上,难以满足生产与技术上的要求。针对上述问题,充分考虑泵、涡轮铸件的结构特点,通过改进泵、涡轮熔模铸造的生产工艺后,该系列产品合格率得到显著提高,铸件质量达到各项要求标准。
2模具设计
叶槽近轴端模壳出现断裂,是模壳受到的应力大于其强度造成的,为解决这一问题,应从降低模壳的受力和提高模壳强度两方面着手。因此,对模具进行重新修改,将圆角(图2中箭头所示位置,其它叶片也是同样位置)由R2提高至R3,可以有效防止在铸造时由于圆角过小,造成此处应力集中的问题,从而减少断裂现象的出现,图2为增大圆角后压制的蜡模。
1泵、涡轮结构分析及熔模铸造问题分析
由于泵轮、涡轮结构的在采用熔模铸造过程中,特殊性,以YOT46-550涡轮(YOT46-550泵轮与其他型号泵、涡轮的形状类似)为例,其最大外径Φ472mm,总高度为83mm,净重70kg,叶片数目达48,叶片厚度为6mm,其叶槽(叶片之间的间隙)数目为48片,叶槽厚度从近轴端向外逐渐变大,由10mm增大至20mm。因此,叶槽近轴端涂料制壳时模壳厚度较薄或涂层结合不好,使模壳强度较低,在脱蜡、焙烧和浇注的时候,易出现因应力大于强度而断裂的现象。在生产过程中发现,模壳断裂87.6%均出现在叶槽近轴端(如图1所示)。
图2
涡轮蜡模
3制壳工艺改进
3.1配涂料
在熔模铸造制壳工序中,模壳是由浆料和砂子组成的,浆料是模壳与耐火砂之间的粘结剂,由水玻璃和粉料按照一定的比例配制而成,水玻璃中胶体SiO2的相对含量大,在模壳硬化时析出的硅凝胶数量就越多,型壳的湿态强度和高温强度随之上升,因此适当的增加水玻璃的模数,能够有效的提高模壳
在原水玻璃模数为3.2 ̄3.5的基础的强度[1]。为此,
上,采用了模数为3.4 ̄3.65的水玻璃(过度提高水玻
璃的模数不利于铸件成型后清砂时的溃散性),可有效保证凝胶,提高水玻璃的模数,提高了叶槽近轴端模壳的强度。
图1涡轮三维示意图
收稿日期:2014-07-11
作者简介:顾维扬(1961—),男,工程师,主要从事熔模铸造工艺和现场管理方面的研究
。
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《装备制造技术》2014年第10期
3.2上浆
在上浆过程中,叶槽近轴端随着涂料层数的增加,间距也变得更小,在涂料表面张力的作用下,容易出现堆浆现象,导致此处撒砂困难和每一层之间的结合不牢固等问题产生;另外,过多的浆液堆积,易造成后续工序硬化不透和干燥不透的问题,从而大大降低近轴端模壳强度,使近轴端在模壳涂制过程中就成为一个簿弱点。因此,在工序过程中加强刷浆,采用人工甩浆与刷浆相结合的方法,可有效防止此处堆浆,保证叶槽近轴端模壳的强度。3.3干燥
模壳干燥时,其上的残留硬化剂继续进行均匀扩散和渗透硬化[1],进一步建立强度,因此,干燥对于模壳的强度有着重要的意义。
由于叶片间距小,叶槽处模壳干燥不易,可通过在热风干燥之间,适当增加自然风干时间的方法,加强干燥。如原来一层涂料工序结束后,经热风干燥约45分钟左右,再进入下一道工序,现改为热风先干燥20分钟后,然后关掉热风,让其自然干燥10分钟,等水分渗出后再继续热风干燥25分钟左右,以确保模壳达到不干不湿的效果,确保层与层之间的结合牢固,从而提高和保证模壳的强度要求。3.4焙烧
由于泵、涡轮尺寸较大,浇注前需装箱填砂,以保证浇注后液态钢液冷却收缩变形。因此,模壳在砂箱和装箱砂的包裹下,为保证浇注时模壳的干燥度和强度,对模壳焙烧时间和焙烧温度提出了要求。若是温度较低,保温时间较短,则模壳干燥不够,热强度较低[2]。为让模壳焙烧后满足要求,经多次试验与实践,确定将浇注前的高温焙烧保温时间适当的延长2小时,在原工艺规定范围内将焙烧温度提高40度,以保证模壳内部各个部分得到均匀的焙烧,使模
由于泵、涡轮的特殊性,叶片数目多,叶片薄的特点,为保证能够在浇注过程中浇足,需快速浇注钢水,因此对铸件模壳的冲击力较大。
为了防止叶槽模壳受钢水冲击而导致断裂,采用以下两项措施:
(1)在浇注的时候,应避免钢水直接冲入模壳叶片空腔处,减小钢水对叶槽模壳壁的冲击,可在操作时使钢水沿模壳冒口壁流入底部,钢液在模壳中平稳的上升,能有效防止叶槽处模壳受高温钢液软化后,在钢水冲击力的作用下导致叶槽模壳的断裂。
(2)浇注后增加铸件的静态凝固时间(一般在30-40分钟),待液态钢水基本凝固后起吊至清砂场地。可有效避免起吊后,液态钢水晃动造成高温状态下软化叶槽模壳处折断的问题。壳各部分均能得到最佳的强度。
4浇注过程改进
5结束语
通过上述几项工艺措施的改进,能够有效避免因模具设计不合理、制壳工艺不合理和浇注操作不当等造成叶槽近轴端模壳断裂的问题。采取上述措施后,模壳断裂问题下降到5%以下,产品合格率显著提升,取得了良好的效果。
参考文献:
[1]姜不居主编.熔模铸造手册[M].北京:机械工业出版社,2000.[2]《熔模精密铸造》编写组.熔模精密铸造[M].北京:国防工业
出版社,1978.
ImprovementProcessPracticeofInvestmentCastingofPumpImpellerandTurbineWheel
GUWei-yang,JINZheng-li
(ShanghaiPowerEquipmentManufactureCo.,Ltd.,Shanghai201316,China)
Abstract:Pumpimpellerandturbinewheelwithcomplexstructurewereinvestigated.Thefractureofshellwasfound
frequently.Theprocessofinvestmentcastingwasimproved,asaresult,thefracturewereeffectivelyeliminatedandthequalitycastingsratewasincreasedsignificantly,atthesametimetheproductionrequirementforrunningwassatisfied.Keywords:investmentcasting;pumpimpeller;turbinewheel;process;fracture
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