东滩煤矿选煤厂降低介耗在重介系统的实践

 

东滩煤矿选煤厂降低介耗在重介系统的实践

【摘 要】针对东滩煤矿选煤厂原有重介系统介耗超过公司考核标准的现状,通过建立介质源头管控机制、创新工艺、加强设备管理等方面,降低介耗达到考核标准的应用效果。

【关键词】重介系统;介质源头管控;创新工艺;设备管理

兖州煤业股份有限公司东滩煤矿选煤厂是一座设计能力为4.0Mt/a的矿井型选煤厂。原设计生产工艺为原煤50mm预先筛分,+50mm以上人工手选后破碎,-50~0mm跳汰混合粗选,跳汰精煤进入有压两产品重介旋流器精选,煤泥水采用两段浓缩两段回收工艺,煤泥由沉降过滤离心机和压滤机联合回收。

由于市场对2#精煤的需求量增大、对动力煤的需求量迅速下降以及矿井地质条件的变化,原有跳汰工艺生产低灰分精煤时数量效率较低,严重影响选煤厂的经济效益。为了适应矿井煤质变化、适应市场对精煤产品的需求、更好地提高选煤厂的经济效益,东滩

选煤厂积极配合兖矿集团洗选行业重介系统技术改造,该项目于2008年底建成,2009年2月一次性试车成功,后因各种原因,无法正常生产。为能使此两套系统正常生产,厂领导研究决定成立攻关小组,不断的进行设备和工艺公关,取得了阶段性成果。

目前重介系统运行基本稳定,系统小时处理能力达到了设计能力要求,工艺流程简单可靠,操作系统方便灵活,采用3GDMC1400/1000A型三产品重介质旋流器,以单一低密度重悬浮液一次分选出质量合格的精煤、中煤产品和矸石,若需要也可以单一低密度重悬浮液实现高密度分选,分选出精煤产品和纯净矸石;-50~0mm原料煤不分级、不脱泥全部进入重介质旋流器分选,与传统的重介质选煤工艺相比分选精度高、工艺流程简单,故障率低,次生煤泥量少,精煤产率较高,但是也存在着部分问题。

介质消耗量大,其实际消耗情况大于标准要求,未能持续满足考核要求。通过调查我们发现目前我厂介耗消耗量较大,主要存在介质质量差,生产过程中介质消耗量大,介质回收设备效率、跑冒滴漏影响介质回收等问题。依据《兖州煤业股份有限公司标准化选煤厂管理考核标准》,结合我厂的质量管理和节约降耗各项规章制度,要求介耗必须达到2㎏/t以下的指标要求,根据统计数据显示目前4.2㎏/t的介耗不能达到各项制度的要求,因此降低介耗成为一个必须解决的问题。

严控介质消耗:

1 建立源头管控机制

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