葛洲坝电站#0机组扩大性大修后试验及相关事故的运行分析
【摘 要】分析葛洲坝电站#0机组经过扩大性大修后从试验到正式运行中出现的问题,改进部分设备的工艺及运行操作过程,满足设备安全运行要求。
【关键词】水轮发电机组;水导瓦;低油压
葛洲坝电站#0机组作为整个葛洲坝电站系统黑启动的紧急备用机组,额定视在功率为23.53MVA。葛洲坝电站其他大机组为额定功率为125MW的大机组。特别是#0机组经过多年运行没有进行大修工作,存在着的主要缺陷有:
(1)发电机部分的风道设计不合理,温度较高,影响着机组的正常运行;
(2)停机加闸后机组仍存在蠕动现象,导叶漏水过大,间隙和连杆长度需调整;
(3)机组保护部分存在着设计方面的不合理。
因此在2007年度葛洲坝电站决定对其进行扩大性大修工作。在对于进行试验及试运行期间由于对#0机组设备认识过程出现了几次异常事件,我也就试验中设备出现的问题及事故发生的原因分析进行一下总结,为今后运行的操作起一个借鉴作用。
1 #0机组在大修后的试验中的特殊性及其对比分析。
#0机组大修后进行的试验中有一些试验是电站125MW机组未出现过的试验,同时也给运行操作及分析带来了很多的成果。下面对此问题进行分析并提出一些改进意见。
(1)#0机组开机做调速器试验时出现的情况也较特殊。#0机组在调速器做空扰试验过程中出现了水封水压大幅变化的情况(范围为0-0.5Mpa,正常值为0.08-0.15Mpa)。这种情况在大机也没有出现,这种情况的产生我分析有以下原因:#0机组转动惯量小,做空扰试验时机组频率上升值较大机高(#0机组额定转速为150转/分钟,大机为62.5转/分钟),因此在导叶发生微小变化时转轮室的水流变化较快,其压力变化也较快。当调速器导叶开度加大做上扰时,出现转轮室内压力向正值方向变化,水封水压变大。而当调速器导叶开度减小做下扰时,出现转轮室内压力向负值方向变化(形成真空),将水封水吸走,水封水压变小。因此运行人员在进行调速器空扰试验时就注意以下几点:
1)减少调速器做空扰试验的时间。
2)在水封调节阀前加减压阀,减小水封压力高限。
葛洲坝电站#0机组扩大性大修后试验及相关事故的运行分析.doc下载
久久建筑网m.kkreddy.com提供大量:建筑图纸、施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。