改质沥青低温连续压力放料工艺改造
改质沥青低温连续压力放料工艺改造
摘 要 根据改质沥青生产实际情况,通过工艺改造和操作优化,实现改质沥青低温连续压力放料,解决改质沥青依靠高置槽料位差低温放料易堵塞管道的问题.
关键词 改质沥青;低温;连续压力;放料
1 存在问题
在焦油加工过程中,改质沥青产品是产率最大的产品,约占焦油加工量的50%~55%,由于改质沥青具有软化点高,黏度大,易堵塞管道等特性,实际生产中改质沥青放料操作被迫在高温状态下进行,传统的改质沥青放料工艺采用的是敞口式改质沥青放料工艺:沥青高置槽利用料位差,通过管道引出的热沥青,在放料筛板上成型后,放入水中进行冷却,沥青放料温度在250℃左右,放料筛板离水面1m左右。由于沥青放料温度高,在空气中的停留时间长,在放料过程中造成大量沥青烟的排放,对环境造成严重污染。导致含有大量3.4-苯并蓖等致癌物的沥青烟气溢散,直接威胁职工的身体健康和安全生产。为了解决这一问题,针对生产现状进行分项研究,首先确定减少沥青放料烟气产生的工艺技术方案:从工艺上减少烟气放散,主要措施一是降低放料温度,二要减少或避免沥青在空气中停留,从放料口直接进入冷却水下成型。要达到这两点,就必须解决沥青低温凝固堵塞管道设备的问题,将沥青在较高压力下输送是必然选择。
2 改进措施
1)放料工艺改进
在沥青高置槽后增设过滤罐、齿轮泵、汽化冷凝冷却器,将高置槽内250℃左右的沥青经过过滤罐进入齿轮泵抽打入汽化冷却器进一步降温至150℃左右,从冷却器出来的沥青一部分打回流进高置槽,控制高置槽液位与温度,其余部分直接进入密闭放料器进行放料。
2)沥青放料器的设计
为了减少沥青在空气中的暴露时间,将原有的敞口放料筛板改为密闭式放料器,通过工艺计算,沥青放料量在7.5—12吨/小时之间时,为了保证放料量及放料压力稳定,结合实际生产情况,经过反复试验,将放料孔直径设计为8mm,每个放料器设计了两组放料孔,一组为10个孔,另一组为8个孔,在实际生产中根据加工量,通过旋塞截门进行转换。不仅使放料量大小调节方便,而且确保了放料压力,同时可实现生产、检修同时进行,互不影响。放料器改造前后对比如下:
改造前: