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SS400B2中包絮流分析及工艺改进的建议
【摘要】基于钢水脱氧与提高钢水纯净度的处理机理,分析了SS400B2连铸浇铸过程下水口堵塞的影响因素,提出了防止夹杂物生成和利于夹杂物吸附排出的有关改进措施。
【关键词】脱氧;絮流;建议
1 问题的提出
近期我厂生产SS400B2时,多次发生水口絮流问题,而且是多炉次连续发生絮流,最终只能靠水口烧氧解决,而同系列的钢种里面,SS400B4则较少发生絮流,唯一不同的是,SS400B2精炼后期加入了钛铁。本文将从夹杂物的产生和去除角度,分析SS400B2在冶炼过程中夹杂物产生的机理,并分析Ti对絮流产生的影响,最终给出防止夹杂物生成和利于夹杂物吸附排出的有关改进措施。
2 钢中的氧—钢洁净度的量度
炼铁是一个还原过程,炼钢是一个氧化过程。
把纯氧吹入铁水熔池,使C、Si、Mn、P、S氧化变成不同碳含量的钢液,当吹炼到终点时,钢水中溶解了过多的氧,称为溶解氧[O]D或α[O]。出钢时,在钢包内必须进行脱氧合金化,把[O]D转变成氧化物夹杂,它可用[O]I表示。所以,钢液里的总氧可以用T[O]表示:
T[O]= [O]D +[O]I
因此,可以用钢中总氧T[O]来表示钢的洁净度,也就是钢中夹杂物水平。钢中T[O]越低,则钢液就越“干净”。为使钢中T[O]较低, 必须控制:
(1)降低[O]D控制转炉终点а[O]它主要决定于冶炼过程,转炉采用复吹技术和冶炼终点动态控制技术可使转炉终点氧[O]D控制在400~600ppm范围内;
(2)降低夹杂物的[O]I,控制脱氧、夹杂物形成及夹杂物上浮去除。
钢中T[O]越低,钢就越“干净”。要降低钢中夹杂物,必须降低转炉终点溶解氧α[O],它决定于:
(1)终点[C]
炉龄2500炉:[C][O]=0.0031~0.0037
(2)终点温度
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